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歡迎來到焦作市神海礦山機(jī)器廠!
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焦作市神海礦山機(jī)器廠

  焦作市神海礦山機(jī)器廠成立于2004年,位于太極故里焦作市,是一家粉體技術(shù)裝備設(shè)計(jì)研發(fā),立式磨機(jī)的制造及制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝,進(jìn)出口業(yè)務(wù)為一體的民營企業(yè)。  工廠占地38000平方米,注冊資金800余萬元,下設(shè)鍛造、金工、鉚焊、熱處理、成裝五個分廠。生產(chǎn)工藝設(shè)備精良,檢測手段齊全。  SHM型磨機(jī)是我廠廣泛吸收國外立磨先進(jìn)技術(shù),結(jié)合總結(jié)國內(nèi)外立式磨機(jī)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上研制出的一種節(jié)能烘干兼粉磨設(shè)備。......[查看詳情+]

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3000

注冊資本(萬元)

3.8+

占地面積(萬平方米)

200+

成套生產(chǎn)線(套)

新聞動態(tài) 了解更多新聞
產(chǎn)品質(zhì)量上乘,售后服務(wù)周到,生產(chǎn)規(guī)模較大,產(chǎn)品質(zhì)量性能在用戶中具有良好的信譽(yù)
2024 08-12

遼寧營口客戶再次選用神海立磨,第三條制粉生產(chǎn)線設(shè)備已發(fā)貨!

在制粉設(shè)備行業(yè)領(lǐng)域,神海的產(chǎn)品以其高品質(zhì)和可靠性贏得了市場的廣泛認(rèn)可。近日,位于遼寧營口大石橋的一家客戶再次選擇了神海的立磨產(chǎn)品,訂購了第三條制粉生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線設(shè)備已經(jīng)順利裝車并發(fā)貨,已抵達(dá)客戶指定的工廠。這標(biāo)志著該客戶繼之前兩次采購之后,第三次回購神海的制粉生產(chǎn)線,這充分體現(xiàn)了客戶對神海品牌和產(chǎn)品質(zhì)量的信賴與肯定。神海礦機(jī)以其持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)異的產(chǎn)品性能,再次鞏固了其在制粉設(shè)備市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。本次發(fā)往大石橋的制粉生產(chǎn)線融合了我們的新技術(shù),旨在提高生產(chǎn)效率、降低能耗,并減少占地面積,幫助客戶在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢。為了保障設(shè)備的順利安裝和有效運(yùn)行,我們將提供細(xì)致的售后服務(wù),包括現(xiàn)場安裝指導(dǎo)、設(shè)備調(diào)試以及操作人員培訓(xùn),確保客戶能夠快速地享受到新設(shè)備帶來的效益。神海礦機(jī)始終堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向,不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。此次與遼寧營口大石橋客戶的再次合作,不僅加深了雙方的伙伴關(guān)系,也為神海礦機(jī)在制粉設(shè)備市場的持續(xù)擴(kuò)張和品牌建設(shè)增添了新的動力。展望未來,神海將繼續(xù)致力于技術(shù)研發(fā),為客戶提供更加有效、環(huán)保的制粉解決方案,為促進(jìn)行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)企業(yè)的力量。

2023 10-20

陪同客戶參觀鎮(zhèn)江煤制粉基地

在這初秋的夜晚,微風(fēng)拂面,涼爽宜人。夜空中星星點(diǎn)點(diǎn),月光灑在大地上,顯得格外明亮。在深夜的燈光下,我們陪同客戶來到了神海鎮(zhèn)江煤立磨生產(chǎn)基地。盡管已經(jīng)是深夜,但三條生產(chǎn)線依然繁忙的運(yùn)行著。神海鎮(zhèn)江煤立磨生產(chǎn)基地分兩期建設(shè),一期生產(chǎn)線使用的是兩臺SHMM19/3煤立磨,單臺臺時產(chǎn)量在18~22t/h,一期兩條煤粉生產(chǎn)線投入生產(chǎn)后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,臺時產(chǎn)量高,設(shè)備運(yùn)行噪音低,粉塵無外溢,現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境好,年產(chǎn)清潔煤粉30萬噸。為企業(yè)帶來了良好的生產(chǎn)效益。在市場不斷擴(kuò)大的過程中一期兩條煤粉生產(chǎn)線產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足客戶需求,隨后立即投入二期生產(chǎn)線。二期生產(chǎn)線采用的是SHMM27/3煤立磨臺時產(chǎn)量50t/h。二期生產(chǎn)線投入生產(chǎn)后,兩期共三條生產(chǎn)線年產(chǎn)清潔煤粉達(dá)60萬噸。這次陪同客戶來到神海鎮(zhèn)江煤立磨生產(chǎn)基地,主要了解煤粉生產(chǎn)工藝,學(xué)習(xí)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。為后期煤生產(chǎn)線的建設(shè)和生產(chǎn)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和參考,這些經(jīng)驗(yàn)和參考可以幫助后期生產(chǎn)線的建設(shè)和生產(chǎn)更加順利。這次考察的成功,不僅讓我們感到非常自豪和驕傲,更讓我們深刻地認(rèn)識到了客戶對我們的認(rèn)可和支持。我們將不斷提升自身的技術(shù)和管理水平,為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、節(jié)能的產(chǎn)品和服務(wù)。同時,我們也將繼續(xù)關(guān)注煤炭行業(yè)的發(fā)展動態(tài)和市場需求,積極探索新的技術(shù)和產(chǎn)品方向,為推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

2022 08-10

神海礦機(jī)承建鑫誠耐火集團(tuán)年產(chǎn)20萬噸鋁礬土立磨制粉生產(chǎn)線順利投產(chǎn)

  七月,在這盛夏之際,皎陽似火。神海礦機(jī)承建鑫誠耐火集團(tuán)生產(chǎn)線提標(biāo)改造項(xiàng)目——鋁礬土立磨制粉生產(chǎn)線,歷時兩個月的安裝、調(diào)試正式順利投產(chǎn)。該生產(chǎn)線的順利投產(chǎn),標(biāo)志神海立磨在耐火材料行業(yè)邁出重要而堅(jiān)實(shí)的一步。立磨安裝現(xiàn)場  該生產(chǎn)線采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)工藝,全自動化控制系統(tǒng),實(shí)行數(shù)字化操控,具有智能化和自動化程度高、節(jié)能環(huán)保、操作使用和維修方便、生產(chǎn)效率高、節(jié)省人力和勞動強(qiáng)度等諸多優(yōu)良性能。鑫誠集團(tuán)黨委書記、董事長靳總現(xiàn)場視察指導(dǎo)工作  立磨制粉生產(chǎn)線投產(chǎn)投產(chǎn)后,淘汰了四臺球磨機(jī)生產(chǎn)線,工人勞動強(qiáng)度可降低50%以上,同時生產(chǎn)全過程基本實(shí)現(xiàn)無粉塵排放,噪音可降低50分貝以上,環(huán)保效果和工人的工作環(huán)境大大改善。鑫誠集團(tuán)董事長對我廠承建的立磨生產(chǎn)線給予了很高的評價(jià),同時鑫誠集團(tuán)和我廠正在洽談另一條立磨生產(chǎn)線建設(shè)。我廠將不負(fù)客戶的信賴為鑫誠集團(tuán)提標(biāo)改造提供更好的設(shè)備,更周到的服務(wù)。在此歡迎新老客戶蒞臨參觀考察。

2019 06-17

北川擂鼓鎮(zhèn)年產(chǎn)十萬噸新型建筑材料添加料生產(chǎn)工廠建設(shè)項(xiàng)目 特邀北川縣縣委常委、經(jīng)開區(qū)黨工委書記率隊(duì)赴畢節(jié)磐石建材考察

2019年6月11日下午,北川縣縣委常委、經(jīng)開區(qū)黨工委書記任文治率縣商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局、縣生態(tài)環(huán)保局、縣工業(yè)信息化科技局等主要負(fù)責(zé)人趕赴貴州省畢節(jié)市考察項(xiàng)目。當(dāng)晚考察團(tuán)下榻于畢節(jié)福朋喜來登酒店。任文治書記就該項(xiàng)目詳細(xì)詢問了投資人鄧鴻飛、投資方易輝(綿陽華川機(jī)械設(shè)備有限公司總經(jīng)理)、設(shè)備供應(yīng)方張清海(焦作神海礦山機(jī)器廠總經(jīng)理)。鄧鴻飛介紹該項(xiàng)目主要是利用工業(yè)固廢(除危化固廢),利用先進(jìn)的、環(huán)保的立磨粉磨設(shè)備制成微粉,經(jīng)物理激發(fā)其活性,用于添加到水泥建材中,降低建筑材料生產(chǎn)成本。同時,將工業(yè)廢渣石和拆遷建筑垃圾的再利用,對減少環(huán)境污染,減少土地資源,變廢為寶,其意義重大。任書記聽取匯報(bào)后,對該項(xiàng)目表示非常感興趣。12日上午,投資方陪同考察組到磐石建材實(shí)地考察。磐石建材總經(jīng)理吳道義對考察組一行的遠(yuǎn)道而來表示熱烈歡迎。并向考察組一行就磐石建材建筑垃圾(含建筑開挖廢棄渣石)資源綜合利用項(xiàng)目廣泛深入的交流。考察組一行在聽取匯報(bào)后,還參觀了磐石建材“不忘初心,牢記使命”黨建館、產(chǎn)品大廳,混凝土博物館,砼智造指揮中心,摻合料磨粉車間等。參觀黨建展覽館參觀產(chǎn)品大廳參觀混凝土博物館回到下榻酒后,雙方進(jìn)行深入細(xì)致的技術(shù)交流會。會上神海礦機(jī)總經(jīng)理張清海詳細(xì)介紹了立磨制粉設(shè)備的工藝流程,整個生產(chǎn)流程采用負(fù)壓收塵、輸送系統(tǒng)全程采用密封裝置,沒有二次污染。而且系統(tǒng)全部采用變頻技術(shù)、中控采用PLC控制,實(shí)現(xiàn)自動化操控,節(jié)能降耗。鄧鴻飛介紹了項(xiàng)目名稱、投資主體、項(xiàng)目擬建地址及用地指標(biāo)、投資方案、市場發(fā)展前景,預(yù)期收益以及完稅情況等等。技術(shù)交流會北川縣考察組任書記對該項(xiàng)目利用廢渣石和建筑垃圾的回收再利用,既節(jié)約了礦產(chǎn)資源,又處理了工業(yè)尾礦,變廢為寶,表示非常贊同。尤其對生產(chǎn)工藝流程非常贊同,夸贊工藝非常先進(jìn)、環(huán)保措施完善、自動化程度高、節(jié)能降耗,符合國家投資排放要求。臨行前,總經(jīng)理張清海特邀請任書記能摔考察組一行能夠到焦作神海礦山機(jī)器廠來考察調(diào)研。

2017 04-29

煤磨系統(tǒng)故障現(xiàn)象、原因、及處理方法

一.原因:煤磨給煤量過多現(xiàn)象:1、磨音低沉、電耳信號變低 2、煤磨電流由大突然變小3、煤磨進(jìn)出口壓差升高處理方法:1、降低給煤量,并在低給煤量下運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間,以消除磨內(nèi)積煤2、逐漸增加給煤,使磨恢復(fù)正常3、穩(wěn)定給煤量,使之正常工作二.原因:煤磨給煤量過少現(xiàn)象:1、磨音高,聲脆2、磨電流變小3、煤磨進(jìn)口、煤磨出口壓差變小處理方法:1、逐漸增加給煤量,使煤磨恢復(fù)正常2、確認(rèn)煤倉是否架空三.原因:磨烘干倉堵現(xiàn)象:1、電耳信號變高,磨音高,聲脆2、磨壓差升高處理方法:1、檢查原煤水份是否較大,若較大可適當(dāng)減少給煤量2、適當(dāng)提高煤磨進(jìn)口風(fēng)溫3、如以上措施無明顯效果,停磨檢修。四.原因:主軸瓦溫度高現(xiàn)象:1、溫度指示高2、調(diào)出溫度趨勢,確認(rèn)溫度上升速率處理方法:1、檢查供油系統(tǒng),查看供油壓力,溫度是否正常,如不正常進(jìn)行調(diào)整2、檢查潤滑油中是否有水或其它雜物3、檢查入磨風(fēng)溫是否過高,如高調(diào)整4、檢查冷卻水系統(tǒng)5、后判斷是否儀表故障五.原因:磨出口氣體溫度太高現(xiàn)象:1、熱風(fēng)量太多2、煤磨進(jìn)口冷風(fēng)閥開度太小3、給煤量過少處理方法:按正常操作調(diào)整,使風(fēng)、料平衡六.原因:磨出口氣體溫度太低現(xiàn)象:1、熱風(fēng)量太少2、煤磨進(jìn)口冷風(fēng)閥開度太大3、給煤量大4、原煤水份大處理方法:按正常操作調(diào)整,使風(fēng)、煤平衡七.原因:袋收塵出口氣體溫度太高現(xiàn)象:1、袋收塵灰斗積灰2、熱風(fēng)量大3、煤磨進(jìn)口冷風(fēng)閥開度小處理方法:1、通知現(xiàn)場排灰2、調(diào)小熱風(fēng)擋板3、加大冷風(fēng)擋板開度八.原因:煤磨出口氣體負(fù)壓太高現(xiàn)象:1、煤磨排風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門開度太大2、堵磨處理方法:1、關(guān)小磨排風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥2、減少給煤量,必要時可停止給煤九.原因:煤磨出口氣體負(fù)壓太低現(xiàn)象:1、煤磨排風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門開度太小2、給煤量太小,空磨3、給煤機(jī)不下料4、下料溜子堵塞處理方法:1、加大排風(fēng)機(jī)閥門2、加大給煤量 3、現(xiàn)場處理4、調(diào)大主排風(fēng)機(jī)入口擋板開度,關(guān)冷風(fēng)閥,并現(xiàn)場捅堵十.原因:選粉機(jī)電流降低現(xiàn)象:1、系統(tǒng)出力不足2、系統(tǒng)堵塞3、葉輪與軸的銷子脫落處理方法:1、調(diào)整出力到大2、調(diào)整系統(tǒng)出力,疏通堵塞部位3、停運(yùn)煤磨系統(tǒng),聯(lián)系檢修處理十一.原因:袋收塵進(jìn)出口差壓大現(xiàn)象:1、出磨擋板關(guān)閉2、各袋收塵各室反吹不正常。3、收塵袋糊上煤粉4、分格輪鎖風(fēng)不良處理方法:1、打開出磨擋板2、通知現(xiàn)場處理3、出磨溫度偏上限控制4、通知相關(guān)處理十二.原因:袋收塵灰斗溫度太高現(xiàn)象:1、灰斗積灰2、灰斗著火處理方法:1、通知現(xiàn)場處理2、停機(jī)N2滅火十三.原因:定量給煤機(jī)電機(jī)跳閘現(xiàn)象:給料量降至零處理方法:1、系統(tǒng)中給煤設(shè)備以外的設(shè)備繼續(xù)運(yùn)行2、逐漸減少進(jìn)磨熱風(fēng)量,慢慢打開煤磨進(jìn)口冷風(fēng)門,使煤磨出口氣體溫度保持在70℃以下3、正常停運(yùn)時,按給煤系統(tǒng)設(shè)備停運(yùn)后的操作順序停運(yùn)系統(tǒng)十四.原因:煤磨電機(jī)跳閘現(xiàn)象:磨機(jī)電流為零處理方法:1、因設(shè)備間的聯(lián)鎖,給煤系統(tǒng)設(shè)備立即停運(yùn)。2、迅速打開煤磨進(jìn)口冷風(fēng)門,關(guān)閉熱風(fēng)門,使煤磨出口氣體溫度保持在70℃以下。3、煤磨慢轉(zhuǎn)裝置能工作時,按煤磨正常停運(yùn)后的操作順序停運(yùn)系統(tǒng)。4、煤磨慢轉(zhuǎn)系統(tǒng)不能工作時,按下面方法操作:全關(guān)進(jìn)磨熱風(fēng)管道閥門,全開煤磨進(jìn)口冷風(fēng)門,逐漸降低煤磨出口氣體溫度在50℃以下。排風(fēng)機(jī)系統(tǒng)及煤粉輸送系統(tǒng)設(shè)備停運(yùn)。十五.原因:煤磨排風(fēng)機(jī)電機(jī)跳閘現(xiàn)象:煤磨主電機(jī)、選粉機(jī)、給料機(jī)、熱風(fēng)風(fēng)機(jī)跳閘,電流到零處理方法:1、煤磨及給煤系統(tǒng)設(shè)備因聯(lián)鎖而立即停運(yùn)2、立即關(guān)閉進(jìn)磨熱風(fēng)閥門打開冷風(fēng)閥,降低煤磨進(jìn)口氣溫3、按煤磨排風(fēng)機(jī)正常停運(yùn)后的操作順序停運(yùn)其余設(shè)備十六.原因:煤粉輸送設(shè)備電機(jī)跳閘現(xiàn)象:煤磨主電機(jī)、選粉機(jī)、給料機(jī)、熱風(fēng)風(fēng)機(jī)跳閘,電流到零處理方法:1、全關(guān)煤磨排風(fēng)機(jī)入口擋板,停風(fēng)機(jī)2、因設(shè)備間的聯(lián)鎖關(guān)系,煤磨及給煤設(shè)備立即停運(yùn),并切換至輔傳動,并按正常停運(yùn)步驟進(jìn)行操作十七.原因:煤磨突然斷煤現(xiàn)象:1、煤磨原煤倉堵塞2、入磨溜子堵塞3、電動翻板閥堵塞4、原煤輸送線故障處理方法:1、打開煤磨煤磨進(jìn)口冷風(fēng)閥,使磨出口氣體溫度在70℃以下2、如溜子堵塞,則立即進(jìn)行溜子的清理工作3、如處理時間超過20min需停磨十八.原因:煤磨堵塞現(xiàn)象:1、磨音降低2、烘干倉堵塞原煤水份過高3、粉磨倉堵塞,給煤過多處理方法:1、迅速停止給煤2、風(fēng)量維護(hù)正常。3、當(dāng)煤磨出口氣體溫度有超過80℃的趨勢時,降低煤磨進(jìn)口氣溫十九.原因:煤磨內(nèi)部著火現(xiàn)象:1、煤磨出口氣溫突然高于80℃2、磨筒體上油漆剝落處理方法:1、迅速查明著火點(diǎn)2、立即停磨,關(guān)閉煤磨進(jìn)風(fēng)口閥門3、立即向磨內(nèi)噴入N2氣或噴水二十.原因:袋收塵出口氣體溫度上升報(bào)警現(xiàn)象:堆積的煤粉自燃處理方法:1、根據(jù)報(bào)警,變大煤磨進(jìn)口冷風(fēng)門的開度,使溫度降低2、確認(rèn)有著火現(xiàn)象時,系統(tǒng)緊急停運(yùn),關(guān)閉袋收塵進(jìn)出口氣門,向袋收塵內(nèi)噴入N2。3、現(xiàn)場打開閘板門,排出煤粉二十一.原因:灰斗內(nèi)煤粉溫度上升報(bào)警現(xiàn)象:堆積的煤粉自燃處理方法:1、系統(tǒng)緊急停運(yùn),停反吹風(fēng)系統(tǒng),關(guān)閉袋收塵進(jìn)出口氣閥2、噴入N2進(jìn)行滅火3、現(xiàn)場打開閘板閥,排出煤粉二十二.原因:煤粉倉內(nèi)溫度迅速上升現(xiàn)象:堆積煤粉自燃處理方法:1、系統(tǒng)緊急停運(yùn)2、關(guān)閉倉下閘門 3、確認(rèn)著火時,噴入N2滅火二十三.原因:倉內(nèi)煤粉跑粉現(xiàn)象:1、煤粉倉在正壓下進(jìn)料2、局部煤粉爆炸使法蘭等變形處理方法:1、檢查上部收塵管道是否堵塞,可用錘敲打聽音等方法進(jìn)行鑒別2、檢查倉上防爆閥門是否損壞二十四.原因:煤粉倉爆炸現(xiàn)象:有限空間內(nèi)劇烈的燃燒,空氣壓力急劇升高處理方法:1、立即緊急停運(yùn)煤粉制備系統(tǒng),關(guān)閉鎖風(fēng)閥。匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),圈定區(qū)域,清理外溢的煤粉2、修復(fù)系統(tǒng)設(shè)備,組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后投入運(yùn)行二十五.原因:防爆閥片破損、漏氣和煤粉外溢、爆炸聲現(xiàn)象:1、系統(tǒng)負(fù)壓急劇下降2、入磨氣體溫度太高3、設(shè)備磨擦撞擊產(chǎn)生高溫或火花處理方法:1、煤磨系統(tǒng)緊急停運(yùn)2、確認(rèn)設(shè)備內(nèi)部著火情況,如內(nèi)部著火,則采取措施滅火,將著火煤粉排出之后再處理3、修理損壞的防爆閥,更換閥片,如法蘭有損壞則對法蘭進(jìn)行更換4、進(jìn)行外溢煤粉的清掃工作二十六.原因:秤卡死現(xiàn)象:有大塊或筋、角鋼卡死處理方法:1、予以清除2、檢查皮帶損傷情況二十七.原因:秤計(jì)量值突變現(xiàn)象:秤量裝置有異物,或損傷處理方法:1、清除秤體上異物2、通知專業(yè)部門確認(rèn)

2017 02-26

立式磨生產(chǎn)過程中振動產(chǎn)生的原因及應(yīng)對措施

  1 概述  立磨機(jī)正常情況下運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音基本不會超過90分貝,但如果操作不好的話就會引起振動,從而產(chǎn)生很大的噪音。對于立磨機(jī)來說,合理的振動是允許存在的,但要是振動過大的話,必然會導(dǎo)致立磨機(jī)中一些配件的損壞,所以,在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制立磨機(jī)的振動。  2 立磨機(jī)的粉磨原理  立磨是由液壓裝置、磨輥、磨盤、傳動裝置等部件構(gòu)成。其主要部分是磨盤和磨盤上的滾動磨輥。進(jìn)入磨內(nèi)的物料通過離心力的作用形成環(huán)形的料床,在磨輥和磨盤相互滾動時,大的物料首先被鉗入磨盤和磨輥之間,經(jīng)過擠壓作用被粉碎成粉末。在粉碎過程中大塊的物料承受的壓力比較大,隨后將壓力傳到次**大的物料上,這樣依次隨著物料的粒度的減小,研磨壓力遞減。這樣在滾壓的作用下,大大小小的物料顆粒能夠在很小的空間內(nèi)密集堆積,小顆粒物料之間能夠相對滑動產(chǎn)生剪切力,使得細(xì)小的顆粒物料進(jìn)行更進(jìn)一步的細(xì)磨。  在立磨的上部有選粉裝置,立磨下部通入的熱空氣,在離心力的作用下,磨粉從磨盤邊緣溢出,由高速氣流揚(yáng)起送入選粉機(jī)進(jìn)行下一步的選粉分離,而粗粉則會再次返回到磨盤中進(jìn)行二次研磨,從磨盤甩出的大塊物料不會被熱空氣吹起,而會在重力的作用下落到刮板倉中,經(jīng)過外循環(huán)系統(tǒng),又重新回到粉磨系統(tǒng)中再次研磨。  3 立磨振動的原因分析  引起立磨振動的原因有很多種,其主要有控制系統(tǒng)、裝備和工藝等問題。在引起立磨振動的原因中工藝控制占重要因素,在實(shí)際的生產(chǎn)操作中很多振動是因?yàn)椴僮鞑划?dāng)引起的,如因料層控制不穩(wěn)而引起的振動。  由于料層太薄,可粉磨的物料就會很少,因而粉磨產(chǎn)量就會降低。同時,物料層過薄還會導(dǎo)致磨盤和磨輥之間產(chǎn)生剛性接觸,這樣會引起很大的振動,導(dǎo)致立磨設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重磨損、增加能耗。如果料層過厚,立磨的研磨能力會有所降低,其內(nèi)部循環(huán)的負(fù)荷會加大,引起磨輥的上下跳動,對設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重?fù)p害,影響設(shè)備的使用。因此,對料層的控制十分重要,影響料層變化的原因有很多種,其中物料特性包括物料的水分、摩擦因子和物料的入磨粒度等,此外還有溫度和壓差等因素的影響。  3.1 物料特性  物料摩擦因子:直接反映了在研磨各種物料時所產(chǎn)生的內(nèi)部摩擦力的大小情況。其直接關(guān)系到物料層能否形成穩(wěn)定的磨料層厚度,能否保持穩(wěn)定的料層厚度直接影響立磨粉磨的程度。其中摩擦因子小的物料會因?yàn)閿D壓的作用而被擠壓出槽外,必然導(dǎo)致料層過薄,很容易  導(dǎo)致磨盤和磨輥直接接觸,導(dǎo)致設(shè)備發(fā)生振動損壞內(nèi)部設(shè)備;如果摩擦因子很大,物料就會受到很小的碾壓而形成餅狀,很難松動,造成研磨困難。  物料的入磨粒度:進(jìn)入磨盤的物料粒度大小要和磨輥、磨盤相匹配。隨著磨輥直徑的變大,磨輥的外周線速度也不斷變大,所以產(chǎn)生的摩擦力隨之也變大,因此磨輥也更易和物料咬合,所磨物料更加容易被碾壓成料層,所以,可以適當(dāng)變大物料入磨粒度。但當(dāng)物料粒度過大時,則會導(dǎo)致磨輥受到很大的沖擊,造成三個輥?zhàn)硬黄胶舛鸬恼駝?由于物料粒度過小,物料會隨著熱風(fēng)機(jī)進(jìn)入選粉機(jī),不能在磨盤上形成物料層,使得磨盤和磨輥直接接觸產(chǎn)生振動。一般來說,進(jìn)入立磨的顆粒尺寸大小應(yīng)該是磨輥直徑的5%左右為好。  物料水分含量:物料所含水分的多少對立磨有很大影響,要是水分含量過大,物料不易干燥,過濕的物料粉磨會包裹粘附其他物料,甚至包裹磨輥,導(dǎo)致磨盤上物料堆積,造成磨輥難以壓下,引起振動跳停。若是物料水分過小,物料的粘度會過低,物料間的摩擦因子會降低,使得其很難在磨盤上停留足夠長的時間,無法形成一定厚度的料層,這樣會導(dǎo)致磨盤和磨輥產(chǎn)生剛性接觸,使振動加劇。  3.2 入磨壓力和出磨壓力之間的差值  入磨壓力和出磨壓力之間的差值即為壓差,其是影響立磨振動的主要原因之一。壓差的變化直接反映了立磨內(nèi)部循環(huán)負(fù)荷率的變化,其和物料粒度、物料特性、研磨壓力、磨內(nèi)通風(fēng)、物料水分、磨機(jī)喂料量等很多因素有關(guān)。比如物料入磨粒度過小、研磨壓力大、水分低、喂料量大和通風(fēng)不足等,都會造成差壓升高、料層變厚;相反就會導(dǎo)致差壓降低、料層變薄,造成立磨振動,不及時調(diào)整就會引起立磨跳停。  3.3 熱風(fēng)的溫度  熱風(fēng)的溫度對立磨振動會產(chǎn)生很大的影響,因?yàn)樵诠潭ǖ牧⒛ブ衅渫L(fēng)量要保證物料的烘干效率,因此,控制好入磨熱風(fēng)的溫度,這主要依據(jù)入磨和出磨物料的含水量。但風(fēng)溫控制不好也會在一定程度上影響立磨的研磨效率,如果風(fēng)溫過高,能夠達(dá)到很好的烘干效果和粉磨效果,但會引起物料層過薄。如果風(fēng)溫過低,就會造成烘干物料困難,粉磨難以進(jìn)行,物料易被壓成餅狀,造成立磨振動。在一般情況下,風(fēng)溫在入口處為200℃~250℃為宜,在出口處依據(jù)物料的含水量和磨內(nèi)噴水,溫度應(yīng)該控制在80℃~120℃為宜。在此參數(shù)下立磨運(yùn)行平穩(wěn),不會產(chǎn)生很大的振動。  3.4 研磨壓力  研磨壓力是主要由中心架、液壓系統(tǒng)和磨輥?zhàn)灾厮┘拥膲毫偤停心毫χ苯雨P(guān)系到物料的壓縮比以及料層厚度,研磨壓力變大,厚度變薄;反之,壓力變小厚度增加。  4 控制立磨振動的相關(guān)對策  4.1 喂料操作  當(dāng)物料含水量很高時,就應(yīng)當(dāng)適當(dāng)提高出塔口溫度,將磨內(nèi)壓差提升至理想值。如果發(fā)生喂料不足,回料少的情況,應(yīng)當(dāng)增加喂料,保證磨內(nèi)正常壓差,以免引起振動。如果料層過厚,應(yīng)及時減少喂料量,并保證出料口通暢;相反則要增加喂料量。  4.2 研磨壓力控制  如果立磨的研磨壓力反饋的數(shù)值小于設(shè)定的數(shù)值,則證明蓄能器壓力過低,及時補(bǔ)充氮?dú)狻! ?.3 溫度控制  要是溫度過高可以通過磨機(jī)功率進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)或者直接開啟冷風(fēng)閥門。  4.4 壓差控制  當(dāng)喂料量很大且粉磨能力不足時,會造成磨內(nèi)壓差上升,此時要根據(jù)磨機(jī)功率適當(dāng)減少喂料量。產(chǎn)品過細(xì)會使內(nèi)部循環(huán)負(fù)荷變大,使壓差上升導(dǎo)致振動,因此要適當(dāng)減低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速。  5 結(jié)語  在實(shí)際生產(chǎn)過程中我們要結(jié)合具體情況對立磨進(jìn)行適當(dāng)操作,除總結(jié)上述原因外,在生產(chǎn)中還加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和檢查,以保證有一個平穩(wěn)的運(yùn)行環(huán)境。

2017 01-18

煤磨系統(tǒng)運(yùn)行中可能出現(xiàn)的故障及調(diào)整方法

  1、煤磨生產(chǎn)能力低,檢測判斷為喂料速度低,粉磨壓力低,系統(tǒng)風(fēng)量低。增加喂料速率,增加粉磨壓力,調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量。  2、煤磨產(chǎn)品太粗,檢測判斷為選粉效率低,系統(tǒng)風(fēng)量過大,粉磨壓力低。提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量,增加粉磨壓力。  3、磨機(jī)振動太大,檢測判斷為喂料不均勻,磨盤料層過薄,內(nèi)循環(huán)量過大,金屬件進(jìn)入磨。均勻喂料,調(diào)整喂料速度或降低粉磨壓力,適當(dāng)降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速(但要保證產(chǎn)品細(xì)度),檢查金屬探測器,磁鐵分離器工作是否正常。  4、磨機(jī)風(fēng)環(huán)壓差過大,檢測判斷為粉磨壓力低,喂料量高,產(chǎn)品太細(xì)。調(diào)整處理方法為增加粉磨壓力,降低喂料速率,降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速。  5、磨機(jī)風(fēng)環(huán)壓差過小,檢測判斷為喂料速率低,產(chǎn)品太粗。調(diào)整處理方法為慢慢增加喂料速率,提高選粉機(jī)轉(zhuǎn)速。  6、煤粉水份高,檢測判斷為出磨氣體溫度低。調(diào)整處理方法為提高入磨氣體溫度,減少喂煤。  7、吐渣過多, 檢測判斷為喂料量過大 , 入磨物料粒度過大 , 研磨壓力過小 , 系統(tǒng)通風(fēng)量不足 , 噴口環(huán)損壞、磨損或堵塞 , 擋料環(huán)磨損。 調(diào)整處理方法為減少喂料, 降低入磨物料粒度, 調(diào)整研磨壓力, 加大通風(fēng)量, 停磨修理或者更換、清堵, 停磨修理或者更換。  8、袋收塵器的收塵效果差,檢測判斷為觀察煙囪排出氣體中含塵量高,調(diào)整處理方法為檢查袋收塵器濾袋是否破損、糊袋;檢查系統(tǒng)漏風(fēng)情況,檢查袋收塵器進(jìn)、出口氣體壓差是否過高。  9、袋收塵出口溫度過高,檢測判斷為袋收塵灰斗積灰自燃,熱風(fēng)量多,磨頭冷風(fēng)閥開度小。調(diào)整處理方法為應(yīng)及時通知現(xiàn)場處理,用CO2滅火并關(guān)小高溫引風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門,隨后加大冷風(fēng)閥開度。  10、減速機(jī)推力瓦油池油溫超過正常值,檢測判斷為供油量不夠,冷油器冷卻效果不好,冷油器油中進(jìn)水,受機(jī)座密封處漏出的一次熱風(fēng)影響。調(diào)整處理方法為檢查油泵流量,閥門是否節(jié)流,分油管是否堵塞,檢查冷卻水閥門和冷卻水量,檢查冷油器內(nèi)部銅管是否堵塞和結(jié)垢,處理漏風(fēng)。  11、袋收塵灰斗溫度太高,表現(xiàn)為灰斗積灰及灰斗著火,通知現(xiàn)場處理或停機(jī)滅火。

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